通钢卷取机电控系统攻关显成效
通钢卷取机电控系统攻关显成效
首钢通钢集团通化钢铁公司型钢连轧厂自去年2月份成立“卷取机电控系统堆钢事故次数”攻关组以来,经过一年的立项、实施、检验,截至今年3月初,窄带线卷取机电控系统堆钢事故次数比攻关前下降79.82%,为生产顺行提供了有力保障。
卷取机是窄带线的重要设备之一,担负着带钢产品最后成型工作,它的运行稳定与否,直接关系到窄带线产量目标的完成。多年来,由于存在部分设备老化、点检队伍青黄不接等问题,卷取区域堆钢事故频繁发生,形成了降本增效与堆钢后产生大量轧废及损坏设备的鲜明对比。就如何改善“卷取机电控系统堆钢事故次数”的攻关课题,型钢连轧厂检修车间电工班职工们集思广益,围绕影响卷取机堆钢的位移传感损坏、涨缩缸伺服阀阀头接触不良、助卷辊电流门槛值小等13项原因展开分析。由于检测卷取机涨缩径状态的位移,传感器在高速旋转过程中振动大,造成位移传感器损坏频繁下线。位移传感器是进口备件,采购周期长,而且价格昂贵,每个8700元。去年6月份,他们果断地停用位移传感器,采用接近开关GH46-1403-24QD/70A代替,使易损坏的位移传感器使用量降至零个,全年节约费用93.96万元。去年9月份,经过一段时间试运行,利用检修时间,将原接近开关GH46-1403-24QD/70A型号进行升级,改进型号为GHTA-30B3/20PC接近开关,将检测距离缩短为10-20毫米,使检测信号极其稳定,减少了因信号原因堆钢的几率。从去年6月份开始,通过开展修改卷取机涨缩缸PLC控制程序、改善接近开关挡铁形状和固定方式、提高码盘(热检、测温仪)虚接检查等技术攻关,有效控制了因电控系统造成堆钢事故的问题,年创效107.5万元,保证了窄带线生产的稳定顺行。
河南亿利达钢铁有限责任公司为舞钢三金物资有限责任公司的兄弟公司,代理宝钢、武钢、鞍钢、济钢、首钢、邯钢、秦钢等各大钢厂板材。
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