河北钢铁集团石人沟铁矿采矿车间井下放矿机技改成功
河北钢铁集团石人沟铁矿采矿车间井下放矿机技改成功
近日,石人沟铁矿采矿车间组织技术人员对井下2#、3#双台板振动放矿机进行全面技术改造,经过周密的分析、研究和论证,决定通过加大放料口高度、焊补放料簸箕侧挡板、缩小两块台板之间间隙,以确保放矿系统顺行。此项技术改进后,月增处理量5000吨以上,有效避免了由于撒料、卡料等影响生产装矿现象的发生,提高了生产效率10%以上,年创效可达40万元。
石人沟铁矿井下运输放矿设备采取双台板振动放矿机,振机结构属并联组合式,振源为单轴惯性振动方式。随着近一年的试产,累计放矿45万吨,为确保该矿选厂矿石供应做出了突出贡献。但是,由于该放矿系统从去年才开始试运行,存在很多诸如卡料、漏料及设计缺陷,在生产过程中,卡料现象严重,特别是2#溜井放料口,月均卡料在10次以上,严重制约生产顺行。同时,由于处理蓬料现象多采用爆破手段,而在卡料口下部装药爆破,即给爆破人员带来较大危险,又会造成二次井下污染,危害职工身体健康。另外,由于该设备采取双台板振动放矿机,两块台板之间约有5mm间隙,用厚10mm、宽200mm皮带进行封堵,在放矿振动过程中,由于间隙大、皮带薄,使用周期不到三个月,就发生损坏漏料现象,而无法进行生产作业,需要将溜井全部放空后,做好井上、井下警戒,才能进行更换,每次处理时间1个半台班左右,影响生产千吨以上,也不利于安全作业。
为此,采矿车间组织相关技术人员,通过赴外地和兄弟矿山考察,并聘请首钢技术人员现场指导,经过周密的分析、研究和论证,自行设计改造完成放矿机技改。针对双台板振动放矿机,两台板之间漏料问题,他们采取加厚皮带的方式,将原10mm更改为20mm,同时缩小两台板间隙,利用4500×340×16mm和4500mm×250×16mm锰钢板各两块,在两台板中间焊接,在固定皮带的同时,将台板间隙由5mm缩小到0.5至1mm,以增加耐磨强度,延长检修周期,减少撒料现象的发生。针对放矿机卡料严重影响生产这一问题,他们通过对放料口高度进行调整,将放料口上沿(厚度450mm钢混)向上扩充,由1300mm,增加到1500m,以杜绝卡料现场,实现生产顺行。
该项目技改成功,不仅提高放矿效率,达到增产增效的目的,而且减少了相关费用,延长检修周期,避免了二次爆破污染。
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